页岩气,开发,技术,国产化 不久前,焦页29-S2HF井三开井段钻井用时6天,在造斜段、水平段均实现一趟钻,是涪陵页岩气田唯一一口仅两趟就完成三开施工任务的井,创气田三开国产技术钻井周期最短纪录。这是江汉石油工程公司在涪陵气田创造的100多项施工纪录之一。 作为涪陵页岩气开发主力军,江汉石油工程公司自2012年起,就举全公司之力,加快科技创新和攻关。5年来,公司创新形成钻井、测录井、压裂试气、环保等7项页岩气开发国产成套技术。“涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发”项目打破国外技术垄断,为我国页岩气勘探开发提供了能复制、可推广的经验,项目获国家科技进步一等奖。 江汉石油工程公司早在2010年就开始页岩气工程技术的探索。从中国石化第一口页岩气水平井——建页HF-1井到涪陵大安寨区块涪页HF-1井,开发效果都不理想。 上天容易入地难,页岩气开发属世界级难题,不但难度极大且风险极高。页岩气开发存在井塌、井漏、井喷、浅层气含有硫化氢等风险,任何失误都可能导致严重事故发生。 我国页岩气多在崇山峻岭间,埋藏深、构造复杂、优质页岩储层厚度小,开采难度远超美国。公司当时在页岩气开发上可以说是“四大皆空”——无经验、无技术、无设备、无人才,很多员工都是第一次听说页岩气。 在建页HF-1井施工中,提供油基钻井液、水平段测井、桥塞分段和分级射孔技术服务的均为国际知名油服公司。由于国内外地质特征和开发环境的差距,国外页岩气技术在中国页岩气勘探开发中常“水土不服”,应用存在很多困难,钻探效果也不理想。这场“跨国联姻”还面临着高昂的成本——关键装备只租不卖,每次设备售后维护都要付出昂贵的服务费。 何以解忧?唯有创新。要想实现页岩气高效率、低成本、规模化商业开发,必须加快页岩气开发技术国产化研究,突破技术瓶颈才能不被国外公司“卡脖子”要钱。公司下定决心,确立“长水平段钻完井技术”“非常规水平井分级射孔工艺”等20多项科研先导项目,规划科技攻关路线图,踏上了艰辛又漫长的自主创新之路。 页岩气开发需要两项关键技术:长水平段钻井和长水平段分段压裂技术。围绕这两项技术,江汉石油工程公司重点进行科研攻关。 在钻井工艺上,公司加大长水平段优快钻井技术研发,科研团队每天“宅”在井场,与钻井技术死磕到底,最终实现多项技术瓶颈的重大突破。 他们建立适合涪陵页岩气田水平井优快钻井的井身结构方案,在一开井段上部易漏井段采用清水钻进方式,成功解决了空气钻风险大、泡沫钻有环境污染等难题,一开井段机械钻速提高4~5倍。他们利用三维地质导向技术,研制定向PDC钻头和配套螺杆等工具,替代进口的旋转导向工具,解决三开长水平段定向钻进困难,在多口井实现水平段一只钻头一根螺杆一趟钻钻完。他们研发国产油基钻井液,价格仅为进口的40%,研发的水泥浆体系,满足了页岩气开发对井筒高强度的要求,完井时间大幅缩短,固井质量明显提高。他们大力开展“井工厂”批量化钻井,提高施工效率50%以上……涪陵页岩气田优快钻井技术成果经重庆市科委鉴定,整体达到国际先进水平。 在长水平段分段压裂技术研究中,创新团队加大国产化桥塞研发与运用,加快精细分段压裂技术攻关。他们与制造厂家一起,不断改进桥塞零部件材料,经历上千次材料试验,顺利完成国产化桥塞研发,单支桥塞价格仅为进口桥塞的十分之一。如今,国产化桥塞已升级换代数次,成为具有世界领先水平的关键设备。 目前,公司所有关键页岩气开发技术均100%实现国产化。国产桥塞与多级射孔、油基钻井液、牵引器测井、地质导向等4项国产化技术的应用,降低施工成本70%,按100口井测算,与国外油服公司相比,降低工程造价6.09亿元。 随着钻井大规模进行,随钻产生的大量油基钻屑急需进行无害化处理。 公司勇挑环保重担,在涪陵页岩气田建立油基泥浆处理中心。技术人员针对油基岩屑易粘连链板、出渣粉尘大、处理后的钻屑含油率高、自动化程度不高等技术难题,开展了加药剂降粘、加装喷淋系统降低粉尘、不凝气燃烧装置改造等一系列技术改造,最终研发出先进的热解析法处理油基钻屑技术。 他们采用先进的变频器控制系统,突破特殊环境下物料分布、传输、加热、分离等多项核心技术,实现油基岩屑智能化处理目标,年处理油基岩屑达1.5万立方米。治理后废渣含油量在0.081%~0.143%之间,远优于“国家农用污泥中含油率低于0.3%”的标准,处理技术国际领先,并已申报国家专利。 |