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精准压裂让气藏无处可藏

文章来源:中国石化报                   发布时间:2017-10-23
摘要:东胜气田气藏类型多样、气水分布复杂,勘探开发难度较大。华北油气分公司针对气田区块不同储层结构特征,通过强化地质工程结合形成“双甜点”选段技术,确保优势储层段充分改造。在方案设计中,他们以“裂缝参数最优化、改造体积最大化”为目标,采用“控缝高
东胜气田,勘探,压裂技术,高效

“最近,东胜气田锦58井区JPH-368井试获日无阻流量30.7万立方米,这是今年自J58P11H井、JPH-345井等8口井试获日无阻流量超20万立方米后又一口高产井,创井区产量最高纪录,进一步证明实施精准压裂是获得高产气井的重要手段。”华北油气分公司工程院储层改造所所长张永春说。

东胜气田气藏类型多样、气水分布复杂,勘探开发难度较大。华北油气分公司针对气田区块不同储层结构特征,通过强化地质工程结合形成“双甜点”选段技术,确保优势储层段充分改造。在方案设计中,他们以“裂缝参数最优化、改造体积最大化”为目标,采用“控缝高造长缝、穿层、缝网”等精细化压裂工艺设计方法,形成更具针对性的压裂技术对策,实现高效开发、降本增效。

“双甜点”选段增强压裂针对性

“目前,东胜气田采取水平井分段压裂技术开发,其水平段会钻遇泥岩层、含气不均匀的砂岩段,不同井段产量贡献率差异较大。如果水平段全部按照常规分段实施压裂,就会造成无效压裂,增加压裂成本。”张永春说。

华北油气工程院储层改造团队结合水平段测井、录井显示等,优选储层物性好的“地质甜点”,不需压裂的段就不压裂,需要加大压裂规模的段则加大规模。

还有一种情况,有的含气砂岩层由于过于致密,采用现有压裂手段难以压开,也要放弃。技术人员通过软件计算出容易破裂的水平段,优选容易压开的“工程甜点”。

通过采取地质、工程“双甜点”选段技术,可减少无效井段压裂,确保优势储层段充分改造,增强压裂改造针对性和有效性。

JPH-365井水平段长1200米,其中钻遇泥岩163米,通过应用“双甜点”选段技术,技术人员放弃泥岩段压裂,改造段数由常规的12段优化为9段,压裂后试获日无阻流量23.2万立方米,收到较好改造效果。

今年以来,通过强化应用“双甜点”选段技术,东胜气田现场施工的42口井,平均单井压裂段数降低8.8%,平均单段入地液量提高28%,平均单井产能提高29.7%。

控缝高造长缝谨防“井淹死”

东胜气田锦66井区是先期开发的区域,砂体厚度大,气层下部发育水层,一旦实施压裂,极易压穿水层,把气井“淹死”,一度成为气田开发的瓶颈。

为避免压裂沟通水层造成水淹,储层改造团队在深化认识气水层、储层结构的基础上,优化完井方式,通过探索应用“小规模+变排量+多级支撑剂”的组合控缝高技术,攻关形成近底水气藏控缝高造长缝压裂工艺技术体系。

该技术体系可控制压裂裂缝向下延伸进入水层,保证裂缝在有效储层内延伸,达到控缝高造长缝的目的,从而提高单井控制储量、防止压穿水层。

结合锦66井区储层及隔层特征,储层改造团队分析测井、室内实验及现场施工的数据发现,将压裂施工排量优化在每分钟2.5立方米、加砂20立方米以内,可以将裂缝高度控制在20米以内。

JPH-365井含气层距下部水层仅25米,采用控缝高造长缝压裂工艺,设计施工方式为每分钟1.5、2.0、2.5立方米逐步递增的变排量方式,单段加砂11.5立方米,储层改造后日产气18.7万立方米,成功避免沟通水层,有效提高单井产量。

去年至今,东胜气田采用控缝高造长缝压裂工艺改造41口井。其中开展缝高测井的9口井显示,通过采用小规模和变排量技术施工,缝高可控制在20米以内,实现有效缝高控制。

另外,针对部分气井的含气层距水层更近的情况,他们采取酸洗不压裂的措施,实现自然投产,也收到较好的产气效果。

压穿叠置气藏“一井动多层”

东胜气田另一个正在开发的锦58井区,纵向发育多套气层,且底部无明显水层。技术人员根据储层及隔层特性,精细研究不同储隔层厚度条件下的穿层压裂参数界限,攻关形成适合不同气藏结构特征的穿层压裂工艺技术,实现一次压穿多套气层,各套气层整体供气,提高单井控制储量。

JPH-329井目的层盒12储层砂体厚度12米,与上部盒13储层砂岩之间有4米左右的泥岩隔层。为有效沟通上部气层,压裂改造采用穿层压裂方式,设计施工排量每分钟4立方米、平均单段加砂39立方米。压后监测数据显示,人工裂缝总缝高34米,其中上缝高约24.5米,在充分改造盒12层的同时,成功沟通了上部盒13含气层。该井压裂改造后日无阻流量17.47万立方米,平均日产气5.3万立方米,改造效果良好。

今年以来,东胜气田采用穿层压裂工艺改造直井9口、水平井6口。其中水平井平均日无阻流量达21.8万立方米,实现一井同时动用多套气层,扩大了单井泄气体积,增强了储层改造效果。